來源:人民日報
2021-07-08 09:41:07
原標題:“南粵工匠”郭春光深耕連鑄機改造27年——高溫精煉 鋼水連鑄(工匠絕活)
來源:人民日報
【絕活看點】
結晶器銅管升級、中間包容量、振動臺參數、熱送輥道、水口孔徑……郭春光深耕連鑄機改造27年,帶領團隊開展連鑄機高拉速技術研究,逐個破解技術難題,申請了十幾項個人專利。
轟隆作響的廠房內,紅得耀眼的鋼爐,發出熾熱的光……對于郭春光(見圖,資料照片)而言,這里有著獨特的意義,他稱之為熟悉的“家”。作為陽春新鋼鐵有限責任公司煉鋼廠機械工程師、連鑄高級技師,郭春光與眼前這3臺連鑄機“較勁”已有27年。
“連鑄,顧名思義,就是全天連續不斷地鑄造,它是一個節約能源和效率的工藝。連鑄機就是把高溫的液態鋼水,通過冷凝器快速冷卻,變成特定規格尺寸鋼坯的綜合性設備。”從一名普通的連鑄機操作工人干起,郭春光深耕連鑄機改造27年。但誰能想到,頭一次參加連鑄機的籌建工作時,他連圖紙都看不懂。
當時,為了彌補知識上的不足,郭春光參加了夜大函授班,專業是機電一體化,開始系統學習圖紙方面的專業知識。
“剛開始,設備廠長對我畫的圖紙很不滿意。”帶著不服輸的勁頭,郭春光利用休息日繼續畫圖,又重新畫了一套圖交給廠長看,最終過關。“后來根據圖紙,加工制作出了一套蓋板,制圖人寫上了我的名字,感覺心里特別自豪。”就這樣,郭春光邊鑄邊學,逐漸成為技術崗位的一把好手。
2009年,郭春光來到陽春新鋼鐵擔任連鑄車間主任,負責3臺連鑄機的監督建造工作。一上手,郭春光就發現書本理論與現場工藝的實際常常有出入。
“如何將知識與現場所需結合起來,是當時迫切需要解決的問題。”為了成功完成任務,郭春光每天至少要看10個小時的圖紙,持續修改了2個多月,終于在2010年順利連續投產3臺連鑄機。投產之后,郭春光開始思考:在現有基礎上,如何幫助小方坯連鑄機生產設備升級換代,提高生產效率和產量。郭春光通過對連鑄機設備的布置和參數的調整,基本上實現3.2到3.5米每分鐘的拉速,提高了30%的拉鋼效率;改造鑄坯,單位時間內產量實現了9%的提升;和博士團隊合作,設計了一種均勻冷卻的新型結晶器銅管,加速了凝固速度,把拉鋼速度提高到每分鐘4米以上。
在持續的技術創新下,陽春新鋼鐵煉鋼廠鋼坯產量連續5年直線增長,生產效率大幅度提高,2020年產量突破363萬噸,小方坯連鑄機最大拉速超過每分鐘5.73米。
結晶器銅管升級、中間包容量、振動臺參數、熱送輥道、水口孔徑……一系列難題,郭春光勇于擔當,帶領團隊一步步開展連鑄機高拉速技術研究,逐個破解技術難題,申請了十幾項個人專利。
如今的郭春光,更喜歡待在轟隆隆的工廠里,耳邊沒了噪音反而覺得不習慣。“連鑄機這個設備涉及多學科的知識,它深深吸引著我去不斷琢磨、不斷研究。”
鄒智宏是郭春光的徒弟之一,每個月郭春光都會給他布置學習任務、制訂學習計劃,還會在工作中隨機安排考試。“學生們剛進煉鋼廠,腦袋里只有書本上的理論,實際操作的時候往往手忙腳亂。”在郭春光的悉心指導下,鄒智宏很快從一名操作工轉型為機械工程師,還參與了多項技術改造項目。
看論文、實地做試驗、做計算,郭春光的時間表始終排得滿滿的。“到現在我依舊熱愛著連鑄機,但在技術方面,還有很多值得我去研究。”
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